寶武集團中南股份煉鐵廠原料生產作業區1號翻車機三季度以來故障率較高,影響卸車效率,增加局車延遲費用。煉鐵廠原料生產作業區積極采取有效措施,努力降低翻車機故障率,提高卸車效率,減少局車停時費用,為企業降本增效做貢獻。
為了快速高效地解決難題,作業區黨支部成立攻關小組深入翻車機作業現場查找問題癥結所在。經過小組成員24小時跟班蹲點,查找出主要原因:1號遷車臺接近開關與感應擋板之間的距離只有10毫米,遷車臺移動時產生晃動,接近開關容易碰撞感應擋板造成電氣故障;1號遷車臺東側水平導輪磨損,遷車臺移動時整機行走偏離水平線,不能自動調整水平位置導致遷車臺啃軌引起電氣跳閘;1號遷車臺行走時齒輪產生共振,振松路軌固定螺栓,引起路軌壓塊松動,路軌移位造成遷車臺無法正常工作。
黨員們根據查找出的問題,逐一進行攻破:首先,把1號遷車臺接近開關與感應擋板之間的距離,由原來的10毫米拉開至20毫米,底座底部由原來的角鋼固定改成鋼板固定防止晃動;其次,更換磨損10毫米的水平導輪,重新調整位置,保證遷車臺行走時保持與水平導軌中心線平行;然后,緊固松動的路軌螺栓,按照路軌接口之間間隙6毫米、高低不超3毫米的標準重新調整路軌。
整改完成后,1號翻車機故障率大大降低,平均每班降低至1次,一周礦類局車單車平均停時9.37小時,單車平均停時費用5.96元,對比改善前降低4.61元/卡,每月可降低停時費用約3.2萬元,降本增效效果明顯。(羅小娥)